锚杆钻机气动马达效率分析与提高 王彦海 (石家庄煤矿机械有限责任公司,石家庄050031) 摘要:锚杆钻机气动马达是该设备的核心部件。通过对比试验,发现自制马达效率低。通 过理论分析,得出影响马达效率低的因素。通过计算和有效的改进措施,使马达效率有了很大提 高,基本接近进口水平。 关键词:单体气动锚杆钻机;气动马达;效率;对比试验 中图号: 文献标识码:B ! 前言 MQT 单体气动锚杆钻机是煤矿锚杆支护的重 要设备,气动马达是该设备的核心部件。为了提高 产品的质量,对影响马达效率的诸多因素进行了理 论分析,并采取对比试验的方法,通过必要的计算, 对气动马达进行了改进,取得了较好的效果。 气动马达的结构如图1 所示。 图" 马达的结构 Fig." Structure of motor 1. 轴承2. 转子(由轴和轴承组成) 3. 壳体 改造前试验结果表明,在相同的试验条件下,自 制气动马达的输出转矩低于进口样机。说明自制马 达效率低。针对以上试验结果,进行了下面的工作。 " 理论分析 气动马达有效功率 N = 2pTi fb(1 -ε0 )zηxηmax ne(/ 60 × 75) (1) 式中pTi ———气体入、出口压差; f———齿槽面积; b———转子长度; ε0 ———有害气体容积的相对值; z———转子齿数; ne ———马达额定转速; ηx ———充满系数,ηx = 0.37; ηmax ———马达机械效率。 气动马达额定转速 ne = GV1ηyγ0 2bfz(1 -ε0 ) (2) 式中G———马达耗气量; V1 ———充满气缸时气体的比容; ηy ———漏损系数。 经上述分析可以得出,气动马达效率低的原因 主要由两大因素引起,(1)马达漏损量;(2)马达的机 械效率。 # 气动马达理论漏损量 漏损量主要包括齿顶隙漏损量,齿轮端面处的 漏损量,齿轮啮合面漏损量三部分。 (1)齿顶隙漏损量 齿顶隙漏损量包括由气压差产生的漏损量和由 连带速度引起的漏损量,其中气压差引起的漏损量 占绝大部分,连带速度引起的漏损量不到1%,由于 试验条件相同,所以此部分漏损量可不考虑。 (2)齿轮啮合面处的漏损量 齿轮啮合面处的漏损量约占全部漏损量的 6%,在相同试验条件下,2 种设备此处都存在漏损, 所以此处的漏损量对试验结果影响很小,因此也可 不做考虑。 (3)齿轮端面漏损量 =============================================================== 根据《空气静压轴承设计》的公式 第27 卷第1 期 2006 年1 月 煤矿机械 Coal Mine Machinery Vol.27No.1 Jan. 2006 p21 - p22 = 24μmRTl αh3 (3) 式中p1 ,p2 ———马达进口、出口的压力; μ———空气的粘度,50 ℃时μ=19.6×10-6Ns/ m2; m———质量流量,kg / s; R———气体常数,R = 287 Nm(/ kg·K); T———绝对温度,T = 323 K; l———气体泄漏路径的长度; α———矩形狭缝泄漏通路的宽度; h———狭缝的高度。 由式(3)可得出,当马达轴向间隙为0. 125 时,2 个端面泄漏量为1.21 m3 / min。 ! 气动马达的机械效率 气动马达的机械效率与组装、制造、设计都有关 系,在组装水平得以保证下,先考虑制造水平,因此 对三号机进行拆检,检测主要参数如表1。 表" 主要参数表 Tab." Chief specification 检测项目图纸要求数据实测数据 齿轮端面跳动0.01 0.02 齿向误差0.018 0.014 马达壳体轴向尺寸公差+ 0.05 + 0.04 两轴线平行度0.02 0.04 检测结果表明,大多数项目符合设计要求,个别 项目有超差情况,但不严重,制造水平影响不大。 接下来,从设计入手,应首先考虑转子的挠曲问 题,因在拆检过程中发现马达内腔有磨损痕迹,说明 转子的刚度不够,引起转子的齿顶面摩擦壳体的内 腔,即所谓的“扫膛”现象,这会大大地降低马达的机 械效率。因此对转子轴的挠度进行核算,从受力情 况来看,转子受力可简化为受均布载荷的简支梁结 构,受力简图如图2。 图# 受力简图 Fig.# Diagram of force 转子轴的最大挠度 ymax = qcl3 384EI ( 8 - 4γ2 +γ3)= 0.12 ~ 0.17 m (4) 式中q———均布载荷; c———受均布载荷段长度; l———两支点间距; E———弹性模量; I———截面的轴惯性; γ———长度比值。 齿轮与壳体径向间隙为0. 043 ~ 0. 092,可以看 出,马达在工作状态下,有“扫膛”现象,但径向间隙 不宜再增大,这就有必要提高转子轴的刚度,使挠曲 量减小,尽量避免“扫膛”现象。 $ 改进措施 (1)减小齿轮端面的漏损量,使齿轮端面与壳体 间的间隙,由原来0.1 ~ 0.15 减小到0. 05 ~ 0. 08,选 取原则,在不引起端面摩擦的情况下,提高端面的平 面度,使间隙减小,达到减小齿轮端面漏损量的目 的。 (2)壳体上的轴承孔φ47 的公差由J6 改为J7, 使轴与孔配合稍松些,用来弥补两转子轴线加工不 平行带来的转矩损失。 (3)将转子的轴承由204 改为205,使转子支撑 处的轴径由20 mm 加大到25 mm,增加转子的刚度, 减小挠度,避免“扫膛”现象。 (4)将转子轴(材料20CrMnTi)热处理条件改变, 由渗碳淬火HRC45 ~ 50 改为渗碳淬火HRC55 ~ 60, 以提高转子轴的刚度,减小其工作状态下的挠曲变 形。 % 改进后的效果 改进后再做对比试验,试验结果如表2。 表# 改进后对比试验结果 Tab.# Comparison after improvement 产品编号 转矩/ Nm 本企业产品 1' 2' 3' 进口样机 3 台平均值 1 400 20.3 19.8 20.7 21.2 转速/ r·min- 1 1 300 29.5 27.6 30.5 30.4 1 200 40.0 38.4 40.2 40.5 通过以上试验,可以看出改造后气动马达的转 矩得到了相应的提高,基本接近进口样机的水平,进 而验证了分析的正确性,制定的改进措施是可行的。 参考文献: [1]J W POWELL. 空气静压轴承设计[M]. 北京:国防工业出版社, 1978. [2]成大先. 机械设计手册[M]. 北京:化学工业出版社,2002. 作者简介:王彦海(1969 - ),河北晋州人,工程师,1994 年毕业 于山西矿业学院矿山机械专业,一直从事煤矿机械设计工作,曾获河 北省新产品设计一等奖和科技进步三等奖,已发表论文数篇,Tel: 0311 - 85916827. 收稿日期:2005-08-29
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