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锚杆钻机气动马达效率分析与提高

锚杆钻机气动马达效率分析与提高
王彦海
(石家庄煤矿机械有限责任公司,石家庄050031)
摘要:锚杆钻机气动马达是该设备的核心部件。通过对比试验,发现自制马达效率低。通
过理论分析,得出影响马达效率低的因素。通过计算和有效的改进措施,使马达效率有了很大提
高,基本接近进口水平。
关键词:单体气动锚杆钻机;气动马达;效率;对比试验
中图号: 文献标识码:B
! 前言
MQT 单体气动锚杆钻机是煤矿锚杆支护的重
要设备,气动马达是该设备的核心部件。为了提高
产品的质量,对影响马达效率的诸多因素进行了理
论分析,并采取对比试验的方法,通过必要的计算,
对气动马达进行了改进,取得了较好的效果。
气动马达的结构如图1 所示。
图" 马达的结构
Fig." Structure of motor
1. 轴承2. 转子(由轴和轴承组成) 3. 壳体
改造前试验结果表明,在相同的试验条件下,自
制气动马达的输出转矩低于进口样机。说明自制马
达效率低。针对以上试验结果,进行了下面的工作。
" 理论分析
气动马达有效功率
N = 2pTi
fb(1 -ε0
)zηxηmax ne(/ 60 × 75) (1)
式中pTi
———气体入、出口压差;
f———齿槽面积;
b———转子长度;
ε0
———有害气体容积的相对值;
z———转子齿数;
ne
———马达额定转速;
ηx
———充满系数,ηx = 0.37;
ηmax
———马达机械效率。
气动马达额定转速
ne = GV1ηyγ0
2bfz(1 -ε0

(2)
式中G———马达耗气量;
V1
———充满气缸时气体的比容;
ηy
———漏损系数。
经上述分析可以得出,气动马达效率低的原因
主要由两大因素引起,(1)马达漏损量;(2)马达的机
械效率。
# 气动马达理论漏损量
漏损量主要包括齿顶隙漏损量,齿轮端面处的
漏损量,齿轮啮合面漏损量三部分。
(1)齿顶隙漏损量
齿顶隙漏损量包括由气压差产生的漏损量和由
连带速度引起的漏损量,其中气压差引起的漏损量
占绝大部分,连带速度引起的漏损量不到1%,由于
试验条件相同,所以此部分漏损量可不考虑。
(2)齿轮啮合面处的漏损量
齿轮啮合面处的漏损量约占全部漏损量的
6%,在相同试验条件下,2 种设备此处都存在漏损,
所以此处的漏损量对试验结果影响很小,因此也可
不做考虑。
(3)齿轮端面漏损量
===============================================================
根据《空气静压轴承设计》的公式
第27 卷第1 期
2006 年1 月
煤矿机械
Coal Mine Machinery
Vol.27No.1
Jan. 2006
p21
- p22
= 24μmRTl
αh3
(3)
式中p1
,p2
———马达进口、出口的压力;
μ———空气的粘度,50 ℃时μ=19.6×10-6Ns/ m2;
m———质量流量,kg / s;
R———气体常数,R = 287 Nm(/ kg·K);
T———绝对温度,T = 323 K;
l———气体泄漏路径的长度;
α———矩形狭缝泄漏通路的宽度;
h———狭缝的高度。
由式(3)可得出,当马达轴向间隙为0. 125 时,2
个端面泄漏量为1.21 m3 / min。
! 气动马达的机械效率
气动马达的机械效率与组装、制造、设计都有关
系,在组装水平得以保证下,先考虑制造水平,因此
对三号机进行拆检,检测主要参数如表1。
表" 主要参数表
Tab." Chief specification
检测项目图纸要求数据实测数据
齿轮端面跳动0.01 0.02
齿向误差0.018 0.014
马达壳体轴向尺寸公差+ 0.05 + 0.04
两轴线平行度0.02 0.04
检测结果表明,大多数项目符合设计要求,个别
项目有超差情况,但不严重,制造水平影响不大。
接下来,从设计入手,应首先考虑转子的挠曲问
题,因在拆检过程中发现马达内腔有磨损痕迹,说明
转子的刚度不够,引起转子的齿顶面摩擦壳体的内
腔,即所谓的“扫膛”现象,这会大大地降低马达的机
械效率。因此对转子轴的挠度进行核算,从受力情
况来看,转子受力可简化为受均布载荷的简支梁结
构,受力简图如图2。
图# 受力简图
Fig.# Diagram of force
转子轴的最大挠度
ymax = qcl3
384EI ( 8 - 4γ2 +γ3)= 0.12 ~ 0.17 m (4)
式中q———均布载荷;
c———受均布载荷段长度;
l———两支点间距;
E———弹性模量;
I———截面的轴惯性;
γ———长度比值。
齿轮与壳体径向间隙为0. 043 ~ 0. 092,可以看
出,马达在工作状态下,有“扫膛”现象,但径向间隙
不宜再增大,这就有必要提高转子轴的刚度,使挠曲
量减小,尽量避免“扫膛”现象。
$ 改进措施
(1)减小齿轮端面的漏损量,使齿轮端面与壳体
间的间隙,由原来0.1 ~ 0.15 减小到0. 05 ~ 0. 08,选
取原则,在不引起端面摩擦的情况下,提高端面的平
面度,使间隙减小,达到减小齿轮端面漏损量的目
的。
(2)壳体上的轴承孔φ47 的公差由J6 改为J7,
使轴与孔配合稍松些,用来弥补两转子轴线加工不
平行带来的转矩损失。
(3)将转子的轴承由204 改为205,使转子支撑
处的轴径由20 mm 加大到25 mm,增加转子的刚度,
减小挠度,避免“扫膛”现象。
(4)将转子轴(材料20CrMnTi)热处理条件改变,
由渗碳淬火HRC45 ~ 50 改为渗碳淬火HRC55 ~ 60,
以提高转子轴的刚度,减小其工作状态下的挠曲变
形。
% 改进后的效果
改进后再做对比试验,试验结果如表2。
表# 改进后对比试验结果
Tab.# Comparison after improvement
产品编号
转矩/ Nm
本企业产品
1' 2' 3'
进口样机
3 台平均值
1 400 20.3 19.8 20.7 21.2
转速/ r·min- 1 1 300 29.5 27.6 30.5 30.4
1 200 40.0 38.4 40.2 40.5
通过以上试验,可以看出改造后气动马达的转
矩得到了相应的提高,基本接近进口样机的水平,进
而验证了分析的正确性,制定的改进措施是可行的。
参考文献:
[1]J W POWELL. 空气静压轴承设计[M]. 北京:国防工业出版社,
1978.
[2]成大先. 机械设计手册[M]. 北京:化学工业出版社,2002.
作者简介:王彦海(1969 - ),河北晋州人,工程师,1994 年毕业
于山西矿业学院矿山机械专业,一直从事煤矿机械设计工作,曾获河
北省新产品设计一等奖和科技进步三等奖,已发表论文数篇,Tel:
0311 - 85916827.
收稿日期:2005-08-29

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